《厚板部轧机工作辊轴承设备本质安全提升》精益改善案例分享
发布时间:2025-06-30
课题背景
5500产线和3800产线轧机工作辊轴承保持架变形,隔环磨损量超差,影响了轧机载荷和设备本质安全;针对这一难题,设备管理室开展了《厚板部轧机工作辊轴承设备本质安全提升》精益课题进行攻关,为设备管理人员提供了至关重要的数据依据,使他们能够精准分析磨损超差的原因,并进行恢复。
精益工具:绘制系统图,对原因展开层层分析,并寻找最恰当的解决方法。
问题分析及改善措施:
•高温环境运行
根据图纸要求进行精密封检测,更换内外圈、滚动体、保持架、隔环或机加去除剥落部位,进行填补轴承合金焊接,按图纸尺寸要求修复,保证加工精度及机械性能要求。
•超负载运行
工作辊轴承按照技术工艺加工,保证工作辊轴承无应力塑性变形。
•如何保证修复精度
测量工作辊轴承内外径,控制在标准尺寸范围,按图纸尺寸要求修复,保证加工精度及机械性能要求。
取得效果:精益改善项目实施后,经过3个月的评估,5500线工作辊轴承每年减少维修费60多万元,3800线工作辊轴承每年减少20多万元。备件修复上机使用后减少了设备停机时间、人员检查和维护成本,为厚板5500产线生产顺行提供了有力保障。
来源:鞍钢集团
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